深圳市科翔模具有限公司
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區(qū)第二工業(yè)區(qū)24棟A區(qū)
一、引言:
本文主要是對汽車左右安全帶固定件類似的產(chǎn)品產(chǎn)生嚴重的變形問題進行研究、優(yōu)化。變形無論是對制品的外觀還是使用性能而言,都將會產(chǎn)生嚴重的質(zhì)量問題。通過運用 Moldflow 3D技術(shù)的高仿真求解器解析制品產(chǎn)生變形的原因,找出應(yīng)對方案,為企業(yè)實際生產(chǎn)提供優(yōu)化及參考。
二、變形分析概述:
此產(chǎn)品要求較高,特別是產(chǎn)品的變形問題,此類產(chǎn)品的變形至今都很難找到準確的應(yīng)對方法,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品變形較大,基本上都是超出公差范圍,客戶不能接受。那么交樣或批量生產(chǎn)該怎么進行呢?
我想每個公司都有自己的方法,但問題不解決制品肯定會出現(xiàn)潛在的問題,例如應(yīng)力釋放(在一定的溫度下)的一天,釋放之后的產(chǎn)品將會出現(xiàn)變形。又或者制品的機械性能降低,在出現(xiàn)意外事故的過程中,產(chǎn)品的機械性能明顯下降致使產(chǎn)品斷裂等。 產(chǎn)品變形產(chǎn)生的原因有很多,歸根結(jié)底都是由于制品的收縮不均導(dǎo)致制品各區(qū)域的拉力大小不等的結(jié)果。應(yīng)對方案也有很多,通常解決制品變形的方法有:加筋位、調(diào)整冷卻液溫度、局部區(qū)域加減膠、改變澆口位置、改變分子(玻纖)取向、修改制品結(jié)構(gòu)、調(diào)整工藝等。
那么我們需要有針對性的對不同產(chǎn)品進行分析,在分析時我們都會運用相關(guān)的軟件進行模擬,這里介紹一下Moldflow軟件,Moldfllow軟件里面有中性面、雙層面和3D這些網(wǎng)格類型,不同的產(chǎn)品應(yīng)該使用不同的網(wǎng)格類型,因為分析的準確性不一樣。即使選對了網(wǎng)格類型分析出來的變形結(jié)果有的仍和實際打出的產(chǎn)品相差較大,那么是什么原因?qū)е碌哪??原因有:不可信的UDB、工藝設(shè)置、實際試模的機臺、水路和水溫等,在這里簡單的講一下材料的UDB文件,我們知道Moldflow材料庫中的部分UDB文件和大多數(shù)材料廠商所提更的材料UDB均沒有測試修正后的收縮,這樣的誤差最高可達到一半的比例,不過Moldflow作為注塑界的知名軟件分析出的結(jié)果肯定是和實際產(chǎn)品變形趨勢是一致的,能否將軟件運用到實際當中去,這就需要Moldflow工程師應(yīng)當具備各方面的技能和經(jīng)驗。
三、案例描述 :
此產(chǎn)品為汽車安全帶固定件: 產(chǎn)品最大外形尺寸:70*45*63,產(chǎn)品平均肉厚:1.8~7.0mm,產(chǎn)品肉厚差異較大,因此采用3D網(wǎng)格分析,如圖1所示。材料:ABS+PA6-GF8 Terblend N NG-02 : BASF .此材料已做修正,質(zhì)量指示器為銀級,此材料可信度較高。 模具為一模兩件,由于產(chǎn)品量大,因此進膠方式為冷流道隧道澆口進膠,如圖2所示。
此產(chǎn)品雖有拐角,但不可使用雙層面網(wǎng)格含有拐角效應(yīng)的選項進行分析,由于此產(chǎn)品的形狀、壁厚分部不均且壁厚變化較大已不符合使用雙層面網(wǎng)格的要求(在這里我用雙層面網(wǎng)格分析了一下,如圖3所示。分析出的變形高達4.5MM),因此采用3D網(wǎng)格分析,分析出來的產(chǎn)品最大變形為1.18MM,如圖4所示。
我們對產(chǎn)品做了1.2MM的反變形,理論上試模出來的產(chǎn)品不會變形,但實際試模出來的產(chǎn)品仍有1.8MM的變形,通過調(diào)整各種工藝參數(shù)均無效,試模之后的產(chǎn)品如圖5-1、5-2、5-3所示
四、案例分析及改善方案:
此產(chǎn)品用Moldflow 3D技術(shù)分析,也已經(jīng)做了反變形,但實際試模出的產(chǎn)品仍有較大的變形。
1.澆口冷卻時間:
使用牛角進膠在Moldflow軟件中模擬出來的變形為1.2MM,使用澆口大小為1.2MM,我們來看一下澆口的凍結(jié)時間,如圖6-1、6-2所示。
可以看到產(chǎn)品最后區(qū)域高達146S才可頂出,離澆口最近的區(qū)域也要近30S才可頂出,而澆口只需11S就可頂出,可見澆口冷卻過早,制品得不到充分的補縮,因此在頂出之后產(chǎn)品的收縮較大,導(dǎo)致產(chǎn)品變形也較大,那么在軟件里面的變形為什么保壓充分和保壓不充分產(chǎn)品的變形都是只有1.2MM呢?答案很明顯理論與實際不相符,實際所采用的工藝以及其他方面的問題都有可能會造成產(chǎn)品的變形。在這里要考察Moldflow工程師實際解決問題的能力。
2.填充壓力:
在制品填充的過程中壓力最好不要太大,較大的壓力會使壓力很難均勻的傳遞到產(chǎn)品的各區(qū)域,很有可能造成薄壁區(qū)域的快速冷卻,繼而阻止后繼壓力的傳遞,形成蝴蝶效應(yīng)。這種不良的效應(yīng)破壞性相當大,會造成產(chǎn)品很多方面的缺陷。此產(chǎn)品噴嘴處的壓力及轉(zhuǎn)換時的壓力,如下圖7-1、7-2所示
上圖可以看到此產(chǎn)品的壓力并不大,因此此產(chǎn)品的變形不是壓力較所致。
3.解決方案:
我們知道對這個產(chǎn)品而言不論澆口位置移動到什么地方,玻纖經(jīng)過產(chǎn)品上側(cè)的流動及取向都是一樣的,因此移動澆口位置改變不了玻纖的取向。要解決此產(chǎn)品的變形只能將壓力降低和充分補料,同時不可將冷料帶到模腔中去,我們知道此材料特別容易在高溫下冷卻,澆口處很容易出現(xiàn)流延和冷料,繼而堵塞澆口。因此取消牛角進膠取而代之為搭底進膠,同時也可降低壓力。修改方案如圖8-1、8-2所示。
在這里制品仍做了1.2MM的反變形,澆口由原來的牛角進膠改為現(xiàn)在的大水口搭底進膠,分流道改為了S形,可防止主流道及分流道 的冷料進入模腔。實際的試模產(chǎn)品如圖9-1、9-2所示,產(chǎn)品無變形
五、結(jié)論:
此產(chǎn)品雖然結(jié)構(gòu)較簡單,但變形問題嚴重影響了產(chǎn)品的質(zhì)量并且很難解決。此類似產(chǎn)品的變形問題在注塑行業(yè)經(jīng)常出現(xiàn),雖用了其它的一些方法生產(chǎn),但始終解決不了根本性的問題,還浪費了大量的人力物力。因此我們在模具設(shè)計階段一定要提前解決產(chǎn)品將來可能出現(xiàn)的缺陷問題,Moldflow 終究只是個軟件,并不能反映所有問題,因此需要工程師不斷的積累經(jīng)驗,觀察試模出來的產(chǎn)品與模流分析結(jié)果是否一致,找出原因并不斷的對比以找到適合本企業(yè)的一個標準,作為企業(yè)寶貴的Know-How. 通過Moldflow的全面運用,建立企業(yè)最寶貴的知識數(shù)據(jù)庫,這樣工程師的水平會迅速提高,企業(yè)的整體水平也會得到提升。
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